降本增效不僅是應對行業(yè)寒冬的權(quán)宜之計,更是提升企業(yè)核心競爭力的長遠之策,鑫達廣大干部職工牢固樹立“責任在我,勇于擔當”的責任意識和過“苦日子、緊日子”的危機意識,認清形勢、轉(zhuǎn)變觀念,以刀刃向內(nèi)的勇氣,積極應對風險挑戰(zhàn),自覺與公司同呼吸、共命運,切實做到了將思想和行動統(tǒng)一到降本增效目標上來,匯聚“千方百計抓降本,萬眾一心增效益”的群眾力量,將降本增效工作做到了極致。
為提升下游產(chǎn)品質(zhì)量,不斷提升行業(yè)競爭力,河北鑫達鋼鐵集團有限公司煉鋼廠成立了改善小組,廠領(lǐng)導李樹林帶領(lǐng)全體小組成員開展分析討論會,利用因果圖從人機料法環(huán)進行展開,逐步分析到末端因素,并通過取樣化驗、現(xiàn)場調(diào)查、割角化驗、中包測溫等方法對末端因素進行驗證,便于找到主要原因,全面提升質(zhì)量短板。
找到癥結(jié)所在后,攻關(guān)小組立即以問題為導向制定措施,且每一措施都指定專人負責、專人檢查,并定期對各項措施的落實情況分析總結(jié),從而保證了各項措施落到實處。
針對新中包烘烤溫度低、潮氣大的問題,在中烤包前進行清掃,防止雜物進入中包,在開機前3小時進行富氧烘烤,中包溫度烘烤至900℃以上,使中包干式料和煤氣中的水汽有效排出,熱換或開澆爐次成分走上限,減少開機氣泡。
針對新鋼包潮氣大的問題,改善小組完善新鋼包上線制度,使烘烤溫度在500℃以上,第一次供2期,冶煉Q235鋼種,不冶煉低成分的Q195D鋼種;制作異常鋼包傳遞卡,追蹤、監(jiān)督各類特殊鋼包使用情況,防止出現(xiàn)因新鋼包潮濕和特殊鋼包溫低不自流燒眼而導致鋼水氣體含量增加,并建立交流群、質(zhì)量反饋群,要求轉(zhuǎn)爐爐長每爐鋼反饋定氧照片,連鑄機長反饋中包排渣照片,加強生產(chǎn)過程的工藝管控。
經(jīng)過小組成員的共同努力,項目成功解決了下游產(chǎn)品邊裂問題,至改善當月,邊裂占比僅為0.03%,遠低于周邊優(yōu)秀企業(yè)的0.1%,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力,有效提升品牌口碑。
滴水成河,粒米成籮。降本增效,重在細節(jié),貴在堅持。開展全員“極致降本”工作,就是要引領(lǐng)全體職工以時不我待的緊迫感,努力探索降本增效的有效途徑。各單位必須充分認識到此項活動的重要性,以高度的責任感和使命感,投入到這場關(guān)乎生存與發(fā)展的戰(zhàn)役中,引導職工樹立“每一分錢的節(jié)約都可能轉(zhuǎn)化為鑫達的競爭優(yōu)勢、每一次降本的行為都是為鑫達發(fā)展作貢獻”的降本思維,為實現(xiàn)降本工作目標而努力奮斗,助推高質(zhì)量發(fā)展!